Ao detectar o defeito no rolamento do eixo de alta velocidade da caixa de engrenagens, a turbina foi prontamente parada para evitar danos adicionais de alto custo. A caixa de engrenagens foi considerada reparável, permitindo:
- Reparos econômicos: Os reparos na caixa de engrenagens custaram 100.000 euros, em comparação com um custo de substituição total de 250.000 euros, o que resultou em uma economia adicional de 150.000 euros.
- Otimização do tempo de inatividade: O reparo da caixa de engrenagens foi programado para minimizar a perda de produção, resultando em apenas 3 semanas de tempo de inatividade em vez de 10 semanas, economizando mais 7 semanas e 56.000 euros em perda de produção evitada.
- Essa intervenção evitou uma degradação adicional da turbina de 250 mil euros se ela tivesse falhado
A análise remota também revelou um rolamento defeituoso no gerador da mesma turbina, que havia sido exposto à corrente elétrica, causando marcas de caneluras e degradação do isolamento. O rolamento do gerador foi substituído durante uma parada programada
Essa abordagem de manutenção proativa gerou benefícios substanciais:
- Custos de substituição do rolamento: O custo de substituição do rolamento defeituoso foi de 15.000 euros.
- Redução da perda de produção: A intervenção limitou a perda de produção a 1 semana em vez de 10 semanas, economizando 9 semanas de tempo de inatividade.
A substituição bem-sucedida do rolamento durante a parada programada minimizou as perdas de produção, com uma economia total de 57.000 euros coma substituição do rolamento .
No geral, a economia combinada das duas intervenções totalizou mais de 213.000 euros em um curto período de tempo em uma única turbina eólica, evitando também danos adicionais de 250 mil euros