Nach der Entdeckung des Lagerschadens an der Hochgeschwindigkeitswelle des Getriebes wurde die Turbine sofort angehalten, um weitere kostspielige Schäden zu vermeiden. Das Getriebe erwies sich als reparabel, so dass eine Reparatur möglich war:
- Kosteneffiziente Reparaturen: Die Reparatur des Getriebes kostete 100.000 € im Vergleich zu einem vollständigen Austausch von 250.000 €, was zu zusätzlichen Einsparungen von 150.000 € führte .
- Optimierung der Ausfallzeiten: Die Getriebereparatur wurde so geplant, dass die Produktionsausfälle so gering wie möglich gehalten werden konnten. Das Ergebnis waren nur 3 Wochen Ausfallzeit anstelle von 10 Wochen, was zusätzliche 7 Wochen und 56.000 € an vermiedenen Produktionsausfällen bedeutete.
- Dieser Eingriff verhinderte eine zusätzliche Beeinträchtigung der Turbine im Wert von 250 000 €, wenn sie bis zum Ausfall gelaufen wäre
Die Fernanalyse ergab auch ein fehlerhaftes Lager am Generator derselben Turbine, das elektrischem Strom ausgesetzt war, was zu Riffelspuren und einer Verschlechterung der Isolierung führte. Das Generatorlager wurde während einer geplanten Abschaltung ausgetauscht
Dieser proaktive Wartungsansatz brachte erhebliche Vorteile mit sich:
- Kosten für den Austausch des Lagers: Die Kosten für den Austausch des defekten Lagers beliefen sich auf 15.000 €.
- Verringerung des Produktionsausfalls: Durch den Eingriff konnte der Produktionsausfall auf 1 Woche statt 10 Wochen begrenzt werden , was eine Einsparung von 9 Wochen Ausfallzeit bedeutet.
Der erfolgreiche Austausch des Lagers während des geplanten Stillstands minimierte die Produktionsverluste, wobei sich die Gesamteinsparungen durch den Lageraustausch auf 57.000 € beliefen.
Insgesamt beliefen sich die kombinierten Einsparungen aus beiden Eingriffen in kurzer Zeitauf über 213.000 € für eine einzige Windturbine und verhinderten außerdem weitere Schäden in Höhe von 250 000 €